- 江西省国燕橡胶有限公司经过历时四年不懈努力,开发成功的废橡胶动态脱硫工艺尾气净化技术及装置,于十一月二十九日在南昌通过了专家鉴定。
该项装置运行一年多,有效地净化了再生橡胶生产排放尾气,净化率达到99%以上,经江西省三级环保部门联合现场检测,硫化氢的平均值在0.01mg/?以下,远远低于0.06mg/? 的国家排放标准。苯、甲苯、二甲苯的含量基本未检出,尾气净化后完全实现达标排放,符合环保要求。
该项技术主要采用余热回收、碱性水液吸收H2S、液气分离和尾气焚烧等工序,工艺路线合理、可行,实践结果表明,该技术节约能源,工艺尾气排放达标,有明显的经济效益、社会效益和环境效益。根据成本分析资料,由于余热利用降低了再生胶成本32元,减去尾气净化装置增加成本4.6元,综合后可降低成本27.4元。按年产6000吨再生橡胶计算,每年可增加经济效益16.44万元,并可在1.53年后收回全部投资。
该技术和装置成熟、可靠、稳定、经济,达到国际先进水平,成功解决了废橡胶动态脱硫工艺尾气的污染问题,使目前我国普遍采用的废橡胶动态脱硫方法日臻完善,具有重要推广应用价值,我国是再生橡胶生产大国,如在全国推广应用将产生巨大的经济效益和社会效益。
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- 国燕橡胶公司开发成功再生胶生产尾气净化技术及装置
- 时间: 2002-11-05 10:44:35 作者: 中橡网 来源: 亚洲橡胶网 点击: